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怎樣克服鋁合金殼體零(líng)件內壁出現(xiàn)裂紋難題?答案全在這裏
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  • 日期(qī) : 2019-09-19
  2A12鋁合金殼體零件熱處理後進行內表麵數控加工後,經檢查(chá)發(fā)現零件內表麵出現縱(zòng)向裂紋缺陷。 該鋁合金是一(yī)種可(kě)進行熱處理的強化鋁合金,經人工(gōng)時(shí)效(xiào)、自然時效或者固溶熱處理後其強度較高。它具(jù)有良好的機械(xiè)加工性能和塑性成型能力,因可以獲得不同類(lèi)型的鋁合金製品,所(suǒ)以在航(háng)空(kōng)航天和其他行(háng)業結構件中得到(dào)廣泛應用。
  通(tōng)過對合金殼體零件內表麵裂紋宏觀、微觀特征及(jí)零(líng)件加工過程進行分析,最終(zhōng)找出失效原因,提出改進措(cuò)施。
  通過對(duì)故(gù)障件(jiàn)斷口進行化學成分分析,各元素含量符合相關標準要求(qiú),因此排除(chú)原材料混料導致零件(jiàn)內表麵開(kāi)裂的可能。
  故障件低(dī)倍腐(fǔ)蝕試(shì)驗(yàn)結果排除原材料由於嚴重冶金缺陷導致零件內表麵開裂的可能。
  針對該殼體零件內壁出現裂紋缺(quē)陷的問題,對其加工工藝流程進行了詳盡的分析。2A12鋁合金殼體零(líng)件的原來加工工藝為:下料→車中心孔(Ф65)→熱處理(淬火+ 自然失效)→車內孔(Ф140)→出現故障。熱處理前(qián)零件壁厚達到 92.5mm。
  對經熱處理(淬(cuì)火+自然失效(xiào))故障件進行金相分析,結果表明,殼(ké)體零件內壁出現裂紋的原因(yīn)是(shì)由於管壁過(guò)厚,熱處理不夠充分。
  根據鋁合金(jīn)殼體零件原材料實際情況進一步優(yōu)化熱處理工藝,淬火+人工時效(xiào)熱處理。井式爐加熱至495±5℃,保溫180~210min,水冷。其顯微組織(zhī)未發現過燒,強化相(xiàng)沿晶界聚集現(xiàn)象明顯(xiǎn)改善(shàn)。由此證(zhèng)明零件內表麵起(qǐ)裂(liè)部位是由(yóu)熱處理不充分所(suǒ)造成的。
  對故障件加工工(gōng)藝進(jìn)行分(fèn)析得(dé)出,當加工(gōng)至熱處理不(bú)充分部位,再保持以往切削速度和切削量,刀尖部位產生應力集中作用於晶界強化(huà)相聚集處,導致裂紋沿強化相帶狀分布方向迅速(sù)擴展。
  鋁合金殼體內壁在調質熱處理進行機械加工中內表麵出現軸向裂紋。對裂紋進行掃描電鏡分析,結合零件加工路線圖(tú),結果表明裂紋形成的(de)原因是(shì)零件中心部位(wèi)熱處理不(bú)充分,機加過程中切(qiē)削速度和切削量過大造成的(de)。
  為了避免鋁合金殼體零件在加工過程中出現內(nèi)壁裂紋缺陷,建議在加工工藝規(guī)程中熱處理之前中心孔加工(gōng)尺寸加大,熱處理(lǐ)過程(chéng)中,加快零件的冷卻速度,促使組織轉變完全。
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